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设备改进:M600轮转机冷却单元改造

时间:2012-01-04 作者:杨波 来源:中华商务

摘  要:
海德堡M600-B24型轮转印刷机配置有冷却单元,其主要作用是将从烘干炉中出来的高温的纸张迅速降温。

关键词: 设备改进 M600 轮转机 冷却单元 

  改造前状况

  海德堡M600-B24型轮转印刷机配置有冷却单元,其主要作用是将从烘干炉中出来的高温的纸张迅速降温。

  冷却单元计有六个冷却滚筒,设备运行时滚筒中冷却水不断循环,将与其接触的纸张中的热量带走,但因冷却滚筒表面温度(12℃)低于环境温度(25-30℃),空气中的水汽就会在冷却滚筒表面不断凝结成水珠。在设备运行时冷凝水会不断被高温的纸张带走并蒸发,而在停机换版的短短几分钟内时,由于冷却水停留在滚筒中,故冷凝水会继续产生,使静止在冷却滚筒上的纸张浸湿,当轮转机再次开动时就会拉断纸,甚至使浸湿的纸张进入折页机内塞坏导纸板。如此就必须重新接纸,或在开机前去除掉浸湿的纸张,这需要2-3人协作,耗时约5分钟,而更换导纸板则额外需要四分钟。这对机台生产效率和纸张都造成了较大的浪费。

  改造过程

  针对此状况,我公司技术质量部工程师经过观察和摸索,设计了一套冷热水循环系统,有效的解决了停机转版冷凝水浸湿纸张的难题。

  改造过程和工作原理:

图1  设计原理图

  注:1、图中仅取六个冷却滚筒中的一个来介绍,其他五个原理相同;

    2、无色实线部分为原机构;

    3、虚线部分为加装机构(包括进恒温储水箱、进水管、出水管、4个电磁阀和水泵);

图2  加装的热水电磁阀和水管

图3  加装的恒温储水箱

  工程师首先使用生产用过的废弃白胶桶和旧加热器制作了一个30℃的恒温储水箱,并使进出水管将其与冷却滚筒连接,通过一个水泵将热水送入冷却滚筒。同时,为了接收停机信号起到自动控制的目的,分别在冷却水管道和热水管道的进/出口加装了电磁阀,计4只。[next]

  当轮转机正常运行时,电磁阀A1、A2打开,冷水正常循环,电磁阀B1、B2关闭,水泵不工作。停机转版时,电磁阀A1、A2同时自动关闭,冷却水停止循环,同时电磁阀B1、B2打开,水泵工作,热水循环,使冷却滚筒迅速升温,约10分钟后,冷却滚筒表面温度与外界温度基本达到一致。电磁阀B1、B2同时关闭,水泵停止工作。当轮转机再次开始运行,电磁阀A1、A2自动打开,12℃的冷却水进入冷却滚筒再循环。

  通过加装此系统,使得在停机转版时冷却滚筒温度迅速升至与环境温度相近,表面不再继续产生冷凝水,纸张得以保持干燥,机台同事在完成转版操作后可迅速开机,大大提高了生产效率,降低了纸张浪费和过纸板等零件成本。

图4  改造前:停机换版时冷却滚筒表面继续产生大量冷凝水,使纸张被浸湿

图5  改造后:停机换版时冷却滚筒表面不再产生冷凝水(侧无纸区域的冷凝水为运行时产生)

  改造成效

  1、 减少转版停机时间:改造后,每次转版停机时间可节约5分钟(断纸接纸时间)。若按照每班平均换版5次,每日2班,每月约节约时间50小时/月,以每小时30000张产量计算,计可提升产能75万/月,一年900万。

  2、 减少纸张损耗:改造后,每次可减少纸张损耗45张(断纸接纸损耗)。若按照每班平均换版5次,每日2班,每月约减少纸张损耗13500张/月,以每张纸0.3元计算,可减少纸张损耗4050元/月,一年节约48600元。

  3、 减少胶纸等辅料和导纸板零件使用量,节约了零件费和零件更换的时间:每次接纸需要3个人工作,贴胶纸1-2米,改造后,这一部分的辅料也可以节省下来。

  4、 改造费用回收期:每套系统改造费用约为2万元,仅以节约的纸张费用计算,5个月即可收回改造成本。


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